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小技改发挥大作用——城发三合村分公司以设备革新赋能夏季管网检修提质增效

2026/7/13 16:09:10

为扎实推进2026年夏季供热一次网检修,高效完成老旧补偿器更换重点任务,7月6日,三合村分公司检修车间聚焦管网检修痛点难点,针对管道检测机器人运行短板开展自主技改升级,成功破解设备侧翻、管内卡滞等难题,以一线微创新助推供热检修工作提质、提速、降本。

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以往传统人工管网排查模式,存在隐患定位不准、施工盲目开挖、易损毁市政设施、检修工期偏长等诸多问题。管道检测机器人作为管网隐患排查的智能化设备,可深入管内全域探测、精准锁定补偿器点位,实现定点精准施工,有效规避粗放施工弊端。但在实际作业过程中,原有设备暴露出明显短板:原厂轮胎尺寸较小,面对管内泥沙、碎石及管壁凸起杂物时,极易出现打滑、侧翻现象;设备前端外置提升支架结构不合理,返程回收过程中易勾挂管壁,频繁出现卡滞滞留故障,不仅严重影响检修施工进度,还大幅增加设备运维成本。

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为彻底破解设备运行瓶颈,检修车间技术骨干们立足设备摄像、探测、数据传输等核心功能不变的原则,结合现场实操经验,精准制定专项优化改造方案。通过更换加宽加大耐磨越野轮胎,有效增大设备着地面积,显著提升管内越障、通行稳定性,彻底解决设备行进打滑、侧翻问题;拆除机身前端外置U型提升支架,消除管内勾挂卡点,实现设备进出管道顺畅无阻、快速回收。改造完成后,技术人员对设备密封性、行走系统、探测精度开展全方位调试测试,确保设备各项性能稳定达标,完全适配管网检修作业需求。

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此次自主技改成效显著,优化后的管道检测机器人通行稳定性、回收效率大幅提升,彻底解决侧翻、滞留故障。在精准定位隐患的基础上进一步缩小开挖范围、缩短施工工期,大幅节约道路修复、设备外修等运维费用,真正实现降本增效。

小小技改彰显匠心担当。本次改造充分激发了一线职工创新创效活力,以“小改造”破解检修“大难题”。下一步,三合村分公司将持续锚定冬季安全供热目标,以夏季管网检修为抓手,常态化开展设备技改、工艺优化、技术革新工作,深挖一线创新潜力,持续提升管网运维标准化、高效化水平,以扎实举措筑牢民生供热保障防线。


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